硅谷雜志:一起汽車起重機(jī)事故的技術(shù)分析
據(jù)《硅谷》雜志2012年第18期刊文,流動式起重機(jī)是無軌運(yùn)行的起重設(shè)備,轉(zhuǎn)移作業(yè)時一般不需要拆卸和安裝,其機(jī)動性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣,隨著監(jiān)管措施的不斷落實(shí)和完善,其工作性能和安全性能也在不斷提高;隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,流動式起重機(jī)的保有量也在穩(wěn)步提高。流動式起重機(jī)較之普通的起重機(jī)的作業(yè)狀況相對復(fù)雜,對于維護(hù)保養(yǎng)安全使用相應(yīng)也有較高的要求,在實(shí)際使用中由于未能進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),致使流動式起重機(jī)存在安全隱患,導(dǎo)致流動式起重機(jī)在作業(yè)中安全事故時有發(fā)生,下面就是一起典型的流動式起重機(jī)主要因維護(hù)保養(yǎng)的原因引起的事故。
1事故發(fā)生經(jīng)過
2010年11月下旬的一天上午,某市某鋼材市場內(nèi)發(fā)生了一起流動式起重機(jī)在作業(yè)過程中因吊臂墜落砸到司索人員致使一人死亡的事故。
事故當(dāng)天上午,某公司起重機(jī)司機(jī)韋某駕駛一輛汽車起重機(jī)準(zhǔn)備把前一晚上公司購進(jìn)的5捆盤圓線條鋼材從公司前的空地吊裝到距離10米外的公司貨場,韋某停好車后離開汽車上了廁所,司索工凌某用鋼絲繩將2捆盤圓線條鋼材綁好,該公司另一員工郁某便上到起重機(jī)司機(jī)室操作,打算把已捆綁好的2捆盤圓線條鋼材吊運(yùn)往貨場,在將2捆盤圓線條鋼材吊起離地面約2米高準(zhǔn)備擺臂往貨場吊運(yùn)盤圓線條鋼材時,起重機(jī)的吊臂向起重機(jī)司機(jī)室右側(cè)的車身后墜落,已吊起離地面約2米高的2捆盤圓線條鋼材墜落地面,起重機(jī)吊臂砸到司索工凌某的頭部致使其死亡。
2事故橋式起重機(jī)的基本情況
1)該設(shè)備為某有限公司2001年12月生產(chǎn)的汽車起重機(jī),型號為浦沅牌PY5311JQZ25C,出廠編號為083,最大額定起重量為25噸,工作幅度為3~22米,主臂長26米。起重臂為三級伸縮矩形臂,仰角變化由一個單作用油缸驅(qū)動吊臂改變。
2)該汽車起重機(jī)未辦理注冊登記、未經(jīng)特種設(shè)備檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。
3)該汽車起重機(jī)未按有關(guān)要求建立起重機(jī)安全技術(shù)檔案,無日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、運(yùn)行記錄、事故記錄等。
3事故現(xiàn)場勘察情況
1)事故起重機(jī)的吊臂墜落于起重機(jī)司機(jī)室右側(cè)的車身后
2)第三級吊臂前端彎折,滑輪座、滑輪輪緣因與地面撞擊破損
3)變角液壓油缸根部斷裂
4)觀察墜落的吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸防脫卡板,發(fā)現(xiàn)吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸一側(cè)的防脫卡板固定螺栓頭已斷裂,斷裂的痕跡為舊痕跡,斷裂的螺栓頭有焊接的痕跡,焊接口也已斷裂,其斷裂痕跡也是舊痕跡,防脫卡板已移位。
5)觀察吊臂尾端靠近起重司機(jī)室一側(cè)的鉸點(diǎn)銷軸耳板完好而另一側(cè)耳板連著吊臂端部向吊臂墜落方向彎折破裂。完好的吊臂尾端
6)在完好的鉸點(diǎn)銷軸耳板的銷軸孔看到銷軸孔內(nèi)有水漬,銷軸另一端表面積有水珠,以及從銷軸孔內(nèi)的舊油跡、舊磨痕說明鉸點(diǎn)銷軸因無防脫卡板固定定位而向一側(cè)滑動位移出耳板軸孔
4事故發(fā)生前瞬間吊臂位置計算及原因分析:
通過現(xiàn)場的測量數(shù)據(jù),可以計算出事故發(fā)生前瞬間吊臂的傾角為70度,吊臂伸長為13.9米,可計算出幅度為4.8米,查力矩曲線圖可知此時的可起吊的起重量為18噸,從現(xiàn)場吊鉤所掛的鋼絲繩所起吊的重物為兩捆盤圓線條鋼材約為3.1噸,沒有超載起吊。
汽車起重機(jī)工作時是依靠回轉(zhuǎn)平臺(通常稱轉(zhuǎn)臺)為起重臂的后鉸點(diǎn)、變幅機(jī)構(gòu)或變幅液壓缸提供足夠的約束,將起升載荷、自重及其他載荷的作用通過回轉(zhuǎn)支承裝置傳遞到起重機(jī)底架上的,而根據(jù)現(xiàn)場的情況和所測量的數(shù)據(jù)綜合分析,事故發(fā)生的過程是由于吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸滑動位移出靠近起重機(jī)司機(jī)室一側(cè)的鉸點(diǎn)銷軸耳板,原來是兩邊耳板固定吊臂尾部變成了只有一側(cè)耳板固定,這樣,油缸、車體和吊臂組成的三角形穩(wěn)定結(jié)構(gòu)被破壞,吊臂失穩(wěn);在起重機(jī)起吊重物向左回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移重物時產(chǎn)生離心慣性力,重物產(chǎn)生巨大的反方向作用力把吊臂向反方向拉動,由于吊臂失穩(wěn),吊臂向起重機(jī)司機(jī)室右側(cè)墜落,從而造成吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸連著的一側(cè)耳板彎折破裂,變角液壓油缸根部也在重力作用下被拉斷。
5事故原因分析
5.1直接原因
該起重機(jī)吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸的防脫卡板移位導(dǎo)致吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸在起重機(jī)不斷的使用過程中逐漸滑動位移出一側(cè)耳板軸孔,起重機(jī)吊臂尾端鉸點(diǎn)便只有一側(cè)耳板固定,起重機(jī)吊臂的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)被破壞,吊臂失穩(wěn)從而導(dǎo)致起重機(jī)吊臂墜落砸人事故的發(fā)生。
5.2間接原因
1)安全管理制度不完善,人員無證操作,司機(jī)室無安全操作規(guī)范,起重作業(yè)現(xiàn)場無指揮人員,操作工人沒有配置必要的防護(hù)用品。
2)使用未經(jīng)注冊登記和檢驗(yàn)的流動式起重機(jī)特種設(shè)備。
3)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)不善,平時沒有對設(shè)備進(jìn)行完全的日常維護(hù),起重機(jī)吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸防脫卡板的螺栓頭斷裂后不及時更換螺栓,起重機(jī)吊臂尾端鉸點(diǎn)銷軸的防脫卡板移位導(dǎo)致鉸點(diǎn)銷軸在使用過程中滑動位移出一側(cè)耳板軸孔也不及時檢查維修,致使起重臂與機(jī)體連接部位存在缺陷。
4)維修人員安全意識薄弱,責(zé)任心不強(qiáng),沒有及時對起重機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)和排除安全隱患。
這起事故的教訓(xùn)非常慘痛,如果進(jìn)行了及時有效的維護(hù)保養(yǎng),該事故是可以避免的。使用單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,切實(shí)有效地保證作業(yè)人員按章操作,保證起重機(jī)的安全裝置切實(shí)可靠有效,加強(qiáng)起重機(jī)的日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢查工作,從根本上消除流動式起重機(jī)的安全隱患,杜絕使用事故的發(fā)生。