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瀝青攤鋪機(jī)液壓系統(tǒng)過熱故障的分析與排除
瀝青攤鋪機(jī)液壓系統(tǒng)過熱故障的分析與排除 一臺(tái)原裝SUPER-1800型瀝青攤鋪機(jī)工作中液壓系統(tǒng)過熱,液壓油溫接近100 ℃。 該液壓系統(tǒng)由行走、輸料、分料、振搗、振動(dòng)、輔助、冷卻和強(qiáng)夯等9個(gè)部分組成。 為排除系統(tǒng)過熱的故障,該機(jī)在大修時(shí),對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了徹底的分解。首先檢查冷卻部分,發(fā)現(xiàn)散熱器外表干凈,無油泥污垢,馬達(dá)轉(zhuǎn)速正常,證明液壓系統(tǒng)過熱與冷卻部分無關(guān),應(yīng)從其他方面再查找原因。 其次從熱源查起,分解德國林德生產(chǎn)的兩只BPV50S-L型閉式多向變量恒流泵,檢查配流盤、泵體及斜盤平面、柱塞滑靴、柱塞與泵體均無異常磨損,配合間隙正常,配流盤與泵體預(yù)緊度也正常。 分解檢查行走部分的兩只馬達(dá),振搗、振動(dòng)、輔助部分的齒輪泵和輸料部分的擺線馬達(dá),各部配合間隙正常,無異常磨損,密封性好。強(qiáng)夯系統(tǒng)從未使用,分料部分的馬達(dá)是新品,均不考慮分解。 分解輸料部分的兩只泵(力士樂公司生產(chǎn)的A4VO41型恒壓變量泵和A10VO71型恒壓泵),發(fā)現(xiàn)A4VO41型泵斜盤平面及柱塞滑靴磨損異常,有溝槽存在。該泵柱塞直徑17 mm ,與泵體的配合間隙已達(dá)到45 μm ,很容易引起油液在環(huán)形的間隙內(nèi)流動(dòng),配流盤平面與泵體平面也出現(xiàn)磨損溝槽。 更換了斜盤、柱塞、泵體、配流盤,檢查預(yù)緊度,并重新調(diào)整了系統(tǒng)壓力。 恒壓泵外側(cè)的壓力閥壓力調(diào)整為2.4 MPa(此壓力主要作用是為泵潤(rùn)滑,讓液壓泵負(fù)載運(yùn)行)。在電比例液壓閥加電情況下,輸料部分的馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn),馬達(dá)轉(zhuǎn)速視比例閥電流大小而定,在此馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)情況下,在馬達(dá)回路上串接1只壓力-流量檢測(cè)儀,為系統(tǒng)加載。 調(diào)整恒壓泵內(nèi)側(cè)壓力閥,觀察壓力-流量檢測(cè)儀,將系統(tǒng)壓力調(diào)整為21 MPa, 同時(shí)注意壓力-流量檢測(cè)儀上所顯示的流量為零,調(diào)整結(jié)束。 分解A10VO71型恒壓泵,發(fā)現(xiàn)斜盤平面及柱塞滑靴異常磨損,有明顯的溝槽,該泵柱塞直徑22 mm,而與泵體的配合間隙已達(dá)到0.05 mm,配合間隙過大,配流盤平面與泵體平面有很明顯的溝槽,尤其是配流盤兩側(cè)溝槽各寬3 mm,使泵高、低壓腔貫通,容積效率明顯下降,這是導(dǎo)致分料螺旋動(dòng)作無力的根本原因。 以上問題均會(huì)造成泵內(nèi)泄而引起過熱。而過熱的主要原因應(yīng)是柱塞與泵體配合間隙過大,油液在環(huán)形間隙內(nèi)泄漏。 另外,分料部分的液壓泵也是主要熱源之一,只是該泵和馬達(dá)排量比輸料部分的大,對(duì)該泵的處理如同輸料部分的液壓泵一樣,更換了相應(yīng)配件,采用適用大流量的電比例液壓閥組件并重新調(diào)整預(yù)緊度,調(diào)整辦法同輸料部分的一樣。 該機(jī)大修出場(chǎng)后,經(jīng)攤鋪運(yùn)行觀察,液壓系統(tǒng)工作溫度正常,分料螺旋轉(zhuǎn)速正常。通過對(duì)該機(jī)的整體大修,可以總結(jié)出液壓油溫度過高的原因是有不正常的熱源,查找產(chǎn)生不正常的熱源并予以排除,才是解決問題的關(guān)鍵。
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